任世岗:解决“关键战略性钢铁新材料”问题,精炼电耗月降本200多万元

2020-07-21

任世岗是宝武集团中南股份炼钢厂二炼钢作业区精炼工艺主任师。自参加工作以来,先后在方坯连铸和精炼岗位从事基层工作,他严谨求实、勤奋刻苦,带领党支部党员和员工争先创优,成功解决精炼钢能耗降本“关键战略性钢铁新材料”问题,优特钢精炼电耗降低12.8kWh/t,6月精炼电耗实现降成本200多万元。

  发挥专业特长,刻苦钻研解难题

  在炼钢厂降本增效项目中,降低精炼电耗是其中主要项目之一。任世岗作为炼钢二工序项目负责人,通过外出考察同行先进做法,抓住精炼时间长且电耗高这个埋在土里的“金疙瘩”,解决了多少年来优特钢质量与精炼时间矛盾这一久改不下的难题,实现了新突破。

  任世岗说:“人家精炼时间和电耗能降得下来,不影响质量,别人能做到,我们一样能做到!”他带领攻关小组,针对转炉、精炼、铸机节奏相匹配的问题,不断开展研究,总结完善措施,通过充分发挥准时化生产系统作用,根据系统到站时间、开炼时间等要求,时间精准到分钟,另一方面采取有效保温举措,优化转炉出钢合金化工艺,改善精炼到站条件,减少精炼过程合金补加,优化精炼化渣操作和节奏控制等。在攻关过程中,他扎根现场,加班加点,解决现场设备问题,为班组传授指导钢种操作要点,组织班组进行精炼理论知识培训,全面提高精炼操作水平。

  在一系列有力措施下,炼钢二工序精炼电耗不断下降,最终达到先进同行水平,一举攻克难关,高碳钢精炼时间缩短20分钟以上,高合金钢精炼时间缩短50分钟以上;轴承钢精炼时间缩短16.3分钟,精炼电耗降低8.46kwh/吨。

  工艺降本,锱铢必较

  任世岗对精炼设备非常熟悉,好学肯钻,在出色完成精炼生产保驾、设备状态监控、协助设备日常维修的同时,凭着丰富的实践经验和刻苦的钻研精神,与团队一起大力实施技术革新,攻克了一个又一个生产操作、设备维护和技术上的难题,为精炼稳定生产、品种开发、降低电耗等作出了积极贡献。

  在精炼渣系优化解决冷镦钢可浇性问题攻关中,他通过现场跟班,比较冷镦钢冶炼工艺的不同之处,分析导致冷镦钢拉不出的原因,发现底吹氩气、精炼炉渣状态和软吹效果是影响冷镦钢拉不出的主要因素,通过制定改进措施,调整工艺参数,优化精炼渣系,未出现冷镦钢拉不出停浇事故,确保了冷镦钢放量生产。

  RH真空度是RH重要技术条件,在日常生产中真空度不达标现象时有发生,查找真空系统泄漏点耗时耗力,影响生产连续。为此任世岗总结编制一套RH查漏手顺,列出常见泄漏点的判断方法和解决措施。在他的带动下,RH人员个个成为堵漏能手,RH未出现因真空度不达标影响生产的事故,成功解决RH顶枪投入后真空度确保疑难问题。

  “节支就是省钱”,是任世岗经常挂在嘴边的话。他将降本增效、业绩创优内化于心践之于行,真正地落实到自己的工作岗位上,体现到自己的实际行动中,为炼钢厂降本增效工作贡献出自己的最大努力。

,为中钢邢机开发新产品取得了宝贵经验,同时标志着中钢邢机在掌握无流浇注这一国际先进技术基础上,实现了新的跨跃。